مسائل و راه حل های رایج برای موتور DC قطر 37 میلی متر (JGB37-520)
I. مقدمه
موتور JGB37-520 ، یک موتور دنده ای DC 37 میلی متری ، به طور گسترده ای در خانه های هوشمند ، رباتیک و اتوماسیون صنعتی به دلیل چرخشی بالا ، نویز کم ، گزینه های ولتاژ متعدد (6V ، 12V ، 24V) ،و طیف گسترده ای از سرعت (7-1280rpm)با این حال، کاربران ممکن است با چندین مشکل در طول عملیات مواجه شوند. این مقاله به این مشکلات می پردازد و راه حل هایی را ارائه می دهد.
II. مسائل و راه حل های مشترک
مسئله 1: سرعت موتور ناپایدار
پدیده:هنگامی که از PWM برای کنترل سرعت موتور استفاده می شود، سرعت واقعی ممکن است نوسان داشته باشد و ثابت نباشد.
علل احتمالی:
-
تنظیمات نامناسب فرکانس PWM و چرخه کار
-
ولتاژ منبع برق ناپایدار
-
تغییرات سریع در بار موتور.
راه حل ها:
-
تنظیمات PWM را بهینه سازی کنید:اطمینان حاصل کنید که فرکانس PWM برای موتور مناسب است (به عنوان مثال، 10kHz) و چرخه کار را تنظیم کنید تا سرعت را به دقت کنترل کنید.
-
ولتاژ منبع برق را تثبیت کنید:برای کاهش نوسانات ولتاژ، از یک ثبات دهنده ولتاژ استفاده کنید یا خازن ها را به خطوط برق اضافه کنید.
-
تغییر بار صاف:اجرای کنترل بازخورد سرعت در نرم افزار، مانند کنترل PID، برای انطباق با تغییرات بار.
مسئله ۲: دشواری در شروع یا عدم شروع
پدیده:موتور پس از استفاده از قدرت شروع نمی کند یا با سرعت بسیار پایین کار می کند.
علل احتمالی:
-
ولتاژ منبع برق ناکافي
-
فشار موتور زيادي
-
نقص موتور داخلی (به عنوان مثال، پیچ و تاب کوتاه).
راه حل ها:
-
منبع برق رو چک کن:اطمینان حاصل شود که ولتاژ منبع برق با مشخصات موتور (6V، 12V، 24V) مطابقت دارد و دارای جریان خروجی کافی است.
-
کاهش بار:بار موتور را در هنگام راه اندازی کاهش دهید یا از تکنیک راه اندازی نرم استفاده کنید.
-
موتور رو بررسي کنيداز یک مولتی متر برای بررسی مقاومت پیچ های موتور برای شناسایی هر گونه مدار کوتاه استفاده کنید.
مسئله 3: سر و صدا بیش از حد در طول کار
پدیده:موتور در حین کار صدای قابل توجهی تولید می کند.
علل احتمالی:
-
اسب هاي موتور فرسوده
-
نصب موتور گسسته
-
بار موتور نامنظم
راه حل ها:
-
لابراتوارها را بررسی کنید:به طور منظم اسب های موتور را بررسی کنید و اگر فرسوده یا شل شده باشند، آنها را جایگزین کنید.
-
نصب امن:اطمینان حاصل کنید که موتور به طور محکم نصب شده است و در صورت لزوم از خنک کننده های ارتعاش استفاده کنید.
-
بار تعادل:مطمئن شوید که بار موتور به طور مساوی توزیع شده است تا از عجیب بودن جلوگیری شود.
مسئله ۴: بازخورد نادرست سرعت
پدیده:در صورت استفاده از یک رمزگذاری کننده برای خواندن سرعت موتور، مقدار بازخورد با سرعت واقعی مطابقت ندارد.
علل احتمالی:
-
اتصال کدگذاری اشتباه
-
مشکل رمزگري
-
اشتباهات منطق خواني نرم افزار
راه حل ها:
-
کنکشن ها رو چک کنید:اطمینان حاصل کنید که خطوط سیگنال فاز A و B رمزگذاری کننده به درستی به میکروکنترلر متصل شده اند.
-
رمزگذاری کننده تست:از یک اسیلوسکوپ برای بررسی یکپارچگی سیگنال های خروجی کدگر استفاده کنید.
-
بهینه سازی منطق خواندن:اجرای درست شمارش نبض رمزگذاری کننده و منطق محاسبه سرعت در نرم افزار.
III. مطالعات موردی
مورد 1: کنترل JGB37-520 با STM32
پیشینه:یک توسعه دهنده از یک میکروکنترلر STM32 و یک ماژول راننده L298N برای کنترل سرعت موتور JGB37-520 استفاده کرد.
مشکل:سرعت موتور ناپایدار بود و در سرعت های پایین متوقف می شد.
راه حل: